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脱落油墨失效分析

发布时间:2019/08/24 点击量:298
        1.案例背景
        故障样本汽车仪表板,在光照背景下观察,发现墨水层脱落,导致仪表板透光性差。一批约100%不良,该批生产时间保密,其他批次未发现此类100%不良现象。表盘的样品工艺为丝网印刷油墨,其基面为四层印刷油墨,其工艺参数信息保密。
        2.分析方法简介
        2.1外观检查
        NG样品表面字符周围的油墨出现不连续脱落,脱落的油墨附着在NG样品的附着面上。NG试样表面的落墨与胶接表面完全吻合。OK样品表面无掉墨现象。NG和OK样品表面光滑明亮,表面形态为网格状,为丝网印刷。
        图1 ng样品显微放大图像
        2.2伯格试验
        对于同一字符附近的NG和OK样本,在上下料试验前后,NG样本表面没有明显的掉墨现象,不同位置的掉墨严重程度不同且不连续。在百吉试验前后,OK样品表面基本一致,无明显的掉墨痕迹。
          2.3红外光谱分析
        NG样品的脱落位置在墨黑与透明墨黑-0.7之间,在脱落位置未发现其它杂质;NG/OK PC基板与PC基板的主成分相同,故故障与其差异无关。基体成分;NG不落位与OK产品表面主成分相同,未发现其它杂质。异物成分。
          2.4表面SEM+EDS分析
        失效分析试样表面有大面积的不连续脱落,非脱落位置表面有异常裂纹,大部分裂纹垂直于刻度盘试样的长度方向。油墨脱落后表面无明显裂纹。非脱落部位表面及NG脱落部位表面有孔洞,与油墨性能相结合。质量和工艺表明,孔大小正常;OK样品表面无掉墨、开裂等异常情况,OK样品和NG样品表面有明显的网孔形状,为网纹;NG样品和OK样品的表面元素为C、O、Si、S,表明NG样品的表面元素为C、O、Si、S,不受外来成分的影响;在NG脱落处表面检测到的元素为C、O、Si、S、Cl、Fe,而在NG脱落处表面检测到的元素为C、O、Si、S、Mn和Fe。两侧元素的不一致性表明,从表面两侧的两层油墨的结合处,不是在单层而是在两层油墨的结合处。表面形貌观察表明,剥落表面相对平坦,说明剥落表面两侧没有明显异物。
          2.5 DSC+TGA分析
          NG和OK样品的Tg值分别为146.98和146.51。从对比曲线上看,各曲线的变化基本相同,说明成形过程的热历史没有显著差异。
第一阶段,天然气的降解率为9.185%,第二阶段为68.58%,第三阶段为20.45%,残留量为1.785%。第一阶段OK降解率为9.363%,第二阶段为67.20%,第三阶段为21.3%。7%,剩余2.067%。根据上述数据,NG和OK样品的组分含量和热稳定性基本相同,无显著性差异。
          2.6断面分析和剖面扫描电镜+能谱仪分析
        在NG样品的剖面上观察到脱墨现象,在NG样品表面的紫外油墨层上发现开裂,在OK样品上没有发现脱墨和开裂。扫描电镜+能谱分析表明,NG试样中墨黑色与油墨透明黑色之间存在明显的裂纹和孔洞,裂纹部位附近有白色颗粒聚集,其它非裂纹部位有白色颗粒聚集。EDS测试表明白色颗粒在天然气中聚集。

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